【48812】青啤西安公司清洁出产增效益

  青岛啤酒西安公司为了施行环境保护,减放污染物,年年投入巨资施行污水收回使用。现在,公司水循环使用率达到了86%。

  2000年,出资180万元建成中水回用体系(一期),用于厂区美化、锅炉房冲渣,麻石水膜除尘、水房等,相继施行了锅炉加装分层给煤设备、加装蓄热器,大电机变频改造,车间无水化办理、废旧周转箱修正再使用、酿造车间和包装车间冷凝水收回再使用等项目,涉及到与公司出产经营进程有关的办理操控、污染管理、资源再使用、设备操控文章来自华夏酒报改造等方面。2004年,公司荣获陕西省环保局颁发的“开展循环经济清洁出产ISO14000演示企业”称谓。

  2005年,出资96万余元建成浓水回用体系,对反渗透清水设备运转进程中发生的浓水进行收回,用于车间冲地和浇水。该计划每年可收回浓水7.2万立方米,即节省用水7.2万立方米/年,年节省资金18万元。2006年,公司在中水回用体系(一期)基础上再出资85万元,对中水进行深度处理(二期)用于初洗瓶,处理后水质达到了《日子饮用水规范》,深度处理回用水量1000立方米/日,仅中水回用工程一项,总可回用中水1920立方米/日,即可节省自来水69万立方米/年,依照当时西安市自来水价2.95元/立方米核算,除掉运转本钱,每年可创效122万元。

  2006年,出资50余万元对包装车间洗瓶机结尾喷淋水,洒机真空泵用水收回循环使用,五条出产线立方米/日,年节省资金107万元。2006年出资90万元,将废水管理进程中发生的沼气进行了收回,使用沼气发电用来出产,经测算,日可收回沼气约1000立方米,依照每天发电80千瓦时核算,每年可节省开销34.56万元,完结了产业链的延伸和拓宽。2006年出资350万元,对啤酒酿造进程中发生的二氧化碳收回用于出产。

  2000年至2006年,青啤西安公司已施行完结清洁出产计划131项,投入资金2816.7万元,可核算节支增效3468.9万元,投入产出比1∶1.23。